向上浮動(dòng)去毛刺倒角刀柄SV-FTC0-ER11案例分析
向上去毛刺倒角SV-FTC0-ER11刀柄案例分析
一、測(cè)試工件與要求
測(cè)試工件:汽車零部件
工件材質(zhì):不銹鋼
要求:內(nèi)輪廓倒角去毛刺,主要目標(biāo)是去毛刺,對(duì)倒角大小無嚴(yán)格要求。工件為蠟?zāi)1”诩紤]到工裝誤差等因素,使用剛性倒角刀會(huì)產(chǎn)生倒角一致性差的問題。
二、使用刀具與調(diào)整
使用刀具:向上浮動(dòng)去毛刺刀柄 SV-FTC0-ER11
彈簧調(diào)整力度:調(diào)節(jié)為較松的狀態(tài),以允許刀具在加工過程中可以輕松自由浮動(dòng)。
三、加工參數(shù)與測(cè)試過程
加工參數(shù)(拐角R為7mm):
Test 1:
使用D10旋轉(zhuǎn)銼頭部往上1-2mm處刃口切削。
轉(zhuǎn)速n=4000,進(jìn)給F=3000。
初始下刀為垂直向下。
結(jié)果:拐角處毛刺去的不干凈,且初始下刀的地方會(huì)有倒角偏大的情況。
Test 2:
使用D16旋轉(zhuǎn)銼尖頭往上2.5-3mm處刃口切削。
轉(zhuǎn)速n=4000,進(jìn)給F=3000。
使用初始下刀點(diǎn)為圓弧下刀。
結(jié)果:所有地方的毛刺都能很好的去掉,但初始下刀點(diǎn)倒角還是會(huì)偏大。
加工前vs加工后
四、存在的問題與解決方案
存在的問題:
初始下刀點(diǎn)倒角偏大。
拐角處毛刺去的不干凈。
解決方案:
通過程序優(yōu)化,將下刀點(diǎn)的機(jī)床倍率打低50%,讓刀柄順利完成上浮動(dòng)作。
針對(duì)客戶毛刺較大的問題,建議使用旋轉(zhuǎn)銼的中間部位進(jìn)行加工,因?yàn)橹虚g部位的刃口及排屑槽較大,加工效果會(huì)好點(diǎn)。
可以考慮加大下壓的彈力(FTC0可直接在外部調(diào)節(jié)),以提高倒角的一致性。
客戶反饋與后續(xù)優(yōu)化
客戶反饋:客戶對(duì)測(cè)試結(jié)果還算滿意,但希望進(jìn)一步優(yōu)化。刀具已留在客戶處繼續(xù)測(cè)試,以便后續(xù)根據(jù)測(cè)試數(shù)據(jù)調(diào)整參數(shù)。
后續(xù)優(yōu)化方向:
根據(jù)客戶后續(xù)測(cè)試的數(shù)據(jù),分析初始下刀點(diǎn)的參數(shù)調(diào)整。
進(jìn)一步優(yōu)化程序,確保刀具在加工過程中能夠更穩(wěn)定地浮動(dòng)。
考慮使用更合適的旋轉(zhuǎn)銼頭部,以提高加工效果。
五、競(jìng)品分析
競(jìng)品情況:近期拜訪的客戶中,有使用淘寶上很便宜的一款簡(jiǎn)易向上浮動(dòng)去毛刺刀柄的,但反饋效果不佳。
競(jìng)品問題分析:
可能是刀柄的浮動(dòng)機(jī)制不穩(wěn)定,導(dǎo)致加工效果不一致。
材質(zhì)和工藝可能無法滿足高精度加工的要求。
缺乏專業(yè)的技術(shù)支持和售后服務(wù),導(dǎo)致客戶在使用過程中遇到問題無法解決。
結(jié)論與建議
結(jié)論:我們的產(chǎn)品角度浮動(dòng)去毛刺刀柄 SV-FTC0-ER11 在本次測(cè)試中表現(xiàn)出良好的加工效果,但仍存在一些需要優(yōu)化的地方。
六、建議:
繼續(xù)優(yōu)化程序,確保刀具在加工過程中能夠更穩(wěn)定地浮動(dòng)。
加強(qiáng)與客戶的溝通,及時(shí)了解客戶的使用情況和反饋,以便進(jìn)行針對(duì)性的優(yōu)化。
加大市場(chǎng)推廣力度,提高產(chǎn)品的認(rèn)知度和競(jìng)爭(zhēng)力。
通過以上分析和建議,相信可以進(jìn)一步優(yōu)化向上浮動(dòng)去毛刺倒角刀柄的加工效果,提高客戶滿意度。